
CMC行业产生的唯一污染物是废水,特点为高盐、高COD(20000~40000mg/L)。我公司自主研发的,利用复合惰性溶剂及催化脱色提纯技术从CMC生产废水中提取、分离羟基乙酸及CMC。
采用复合惰性溶剂及催化脱色提纯技术,分离CMC废水中副反应羟基乙酸钠及产品CMC,实现CMC废水零排放;由CMC废水治理增加能耗转变为CMC废水治理增加产能,降低企业运营成本。
1、复合惰性溶剂来源广,提取的副产物羟基乙酸钠附加值高,企业运营成本降低;
2、CMC废液原位消化,实现零排放。
3、废水中氯化钠、羟基乙酸钠、CMC完全分离,由单一产品销售模式形成多种产品销售格局,增加企业抗风险能力。
4、惰性溶剂回收循环利用,减少废水处理能耗。
5、催化剂为食品添加剂,不会影响产品性能并进入循环母液,补充量很少。
6、操作可控性强,易实现自动化控制及规模放大化处理。
CMC废水中颜色主要为羧基、羟基形成共轭键或络合团所致,采用催化剂破坏共轭键或络合团达到脱色目的。
1、CMC废水零排放;
2、提纯分离废水中副反应羟基乙酸钠、反应产物氯化钠及夹带CMC产品。
3、惰性溶剂蒸馏、再生循环使用。
4、脱色剂进入母液循环使用。
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根据对CMC生产废水市场调研,CMC废水物料平均组成
组成分项 | NaCl | COD | SS | H2O | ||
CMC | 羟基乙酸钠 | 半纤维素 | 杂质 | |||
含量 | 16 | 20000mg/l | 60000mg/l | 800mg/l | 2000mg/l | 75 |
处理1吨废水的经济评价
序号 | 项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 产值(元) | 总产值(元) |
1 | 生产产品 | |||||
1.1 | 氯化钠 | 吨 | 350 | 0.16 | 56 | 3990.95 |
1.2 | 羟基乙酸钠 | 吨 | 65000 | 0.057 | 3705 | |
1.3 | CMC | 吨 | 12000 | 0.019 | 228 | |
1.4 | 生产工艺水 | 吨 | 2.6 | 0.75 | 1.95 |
生产费用
生产费用 | 单位 | 元 | 数量 | 总价 | |
蒸汽用量 | 吨 | 280 | 0.3 | 三效蒸发 | 84 |
惰性溶剂 | 吨 | 5000 | 0.15 | 损失率5% | 750 |
催化剂 | kg | 500 | 50 | 损失率5% | 250 |
包装袋 | 条 | 2.0 | 4.72 | 9.44 | |
人工工资 | 27 | ||||
电费 | 度 | 0.7 | 120 | 84 | |
合计 | 1204.44 |
税金 | 元 | 税率22% | 877 |
企业净值 | 元 | 总产值-生产费用-税金 | 1889.51 |
成本800万元,折旧及维修费20元/吨废水
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